我公司長年針對鋼鐵行業(yè)的粉塵治理工程,主要用于礦槽、高爐、轉(zhuǎn)爐、煉鐵廠、出鐵廠、鋼廠等的煙氣治理設(shè)備,我公司在鋼鐵冶煉行業(yè)有著驕人的業(yè)績,為我國的節(jié)能減排做出應(yīng)有的貢獻(xiàn)。
礦槽除塵器采用長袋低壓脈沖收塵器,這是一種 、、經(jīng)濟(jì)、處理能力大,使用方便的除塵設(shè)備。其濾袋框架是圓形斷面,利于減少框架對濾袋的磨損,濾袋靠縫在袋口的彈性漲圈嵌在花板上,濾袋框架靠花板支撐,噴吹管上有17個(gè)直徑不等的噴嘴,對準(zhǔn)每一濾袋中心,本除塵器不裝引射器,直接利用袋口起引射作用。礦槽除塵器采用經(jīng)過PTFE浸漬處理的聚苯硫迷(PPS)針刺氈,規(guī)格為(550g/m²)直徑為∮130mm長度為6000mm。
高爐礦槽除塵器以長袋低壓脈沖袋式除塵器為基礎(chǔ),結(jié)合高爐煤氣得特點(diǎn),對除塵器采取了耐壓、等 的措施,同時(shí)對脈沖清灰起源做 的脫水脫油處理,控制技術(shù)采用PLC微機(jī)控制。將經(jīng)過重力除塵的半凈煤氣引入布袋箱體內(nèi),煤氣經(jīng)過玻璃纖維刺氈濾袋過濾,將半凈煤氣中的微粒灰塵除掉,使煤氣中的含塵量降到10mg/Nm3以下,且通過布袋反吹、放灰將灰塵收集利用的工藝流程。具有、 性能好,控制維護(hù)方便,占地面積小等特點(diǎn)。
鋼廠礦槽除塵器原設(shè)計(jì)除塵試運(yùn)行情況及原因分析
原設(shè)計(jì)計(jì)除塵及試運(yùn)行情況:新區(qū)A、B礦槽槽上與工程同時(shí)設(shè)計(jì)的是一種新的除塵模式——移動式通風(fēng)凈化除塵機(jī)組:即在每條卸料系統(tǒng)配套2臺除塵裝置,與卸料小車同步運(yùn)行,實(shí)現(xiàn)對卸料小車卸料揚(yáng)塵的跟蹤動態(tài)除塵,除塵裝置的動力來自卸料小車。每臺除塵器的處理能力為7850m3/h,過濾面積為84m2,每臺除塵器控制一側(cè)的下料口。由于高爐礦槽槽上移動小車下料時(shí)的揚(yáng)塵的治理問題一直是一個(gè)難題,因此在工程建設(shè)初期,為避免造成不 的浪費(fèi),就要求設(shè)備廠家先制造和安裝了一臺做試驗(yàn),結(jié)果除塵效果不盡人意。
礦槽除塵器存在問題
1、每個(gè)礦槽都有三條加料系統(tǒng),由于礦槽的槽口是相通的,且三條系統(tǒng)不可能在同一位置加料,當(dāng)三條系統(tǒng)或兩條系統(tǒng)同時(shí)加料時(shí),相鄰槽口粉塵溢出還是無法控制。
2、由于球團(tuán)和干熄焦的粉塵相當(dāng)大,所以還存在除塵器的風(fēng)量不能滿足的問題,由于槽上的加料系統(tǒng)不可能改造,如果除塵器的風(fēng)量繼續(xù)加大,加料系統(tǒng)設(shè)備的承受能力不能滿足。
3、設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)難度較大,空壓機(jī)過濾器 換頻繁。
礦槽除塵器原因分析
1、對設(shè)計(jì)風(fēng)量進(jìn)行論證。由于每個(gè)高爐礦槽有24個(gè)礦槽,槽容 小的為580m3, 大的為720 m3,且礦槽的槽口是相通的,除塵器的處理能力7850m3/h,除去風(fēng)量損耗,吸塵口幾乎沒有什么吸力,除塵效果較差。
2、對氣流的通暢進(jìn)行分析:除塵器灰斗采用雙灰斗形式,含塵氣體的又設(shè)在灰斗中部,導(dǎo)致氣流組織不順而存在短路現(xiàn)象;除塵器灰斗處的重錘式卸灰閥密封不嚴(yán),在負(fù)壓的影響下氣流從卸灰口直接進(jìn)入除塵器內(nèi)部,灰斗存不下灰,反而造成二次揚(yáng)塵。另一方面,除塵器的清灰控制與卸料小車卸料同時(shí)間,破壞了氣流組織。
3、每個(gè)礦槽都有三條加料系統(tǒng),由于礦槽的槽口是相通的,且三條系統(tǒng)不可能在同一位置加料,當(dāng)一條系統(tǒng)在4、吸塵口密封不夠嚴(yán)密,且密封材料損壞嚴(yán)重,漏風(fēng)率高,導(dǎo)致吸塵口風(fēng)量很小。
鋼廠高爐礦槽除塵器改造方案
1、將每條卸料系統(tǒng)的兩臺除塵裝置改成一臺,除塵器的處理風(fēng)量增加到40000m3/h,將設(shè)備放置在重型卸料車延長的平臺上(平臺與車架用銷子連接)。
2、含塵氣體的設(shè)在除塵器箱體的前中部,氣體的出口社在除塵器箱體的后中部;采用螺旋機(jī)輸灰,星型卸灰閥排灰;除塵器的清灰控制與小車卸料時(shí)間錯開,即小車卸料時(shí)除塵器不清灰,小車卸料結(jié)束后再開始清灰。
3、完善吸塵罩與吸塵關(guān)間的連接和密封,減少吸塵系統(tǒng)的漏風(fēng),將原密封材料改為材料,同時(shí)將吸塵口長度改為1米(原長度為1.5米),使風(fēng)量 為集中。
4、由于K系統(tǒng)每次只有一側(cè)卸料,為使風(fēng)量 大化利用,在風(fēng)管上增加手動閥門,不下料的一側(cè)及時(shí)關(guān)閉。
5、對電器柜進(jìn)行防塵處理,減少電器故障。
6、重新修訂操作規(guī)程:要求礦槽上無論哪條系統(tǒng)生產(chǎn),其相鄰系統(tǒng)只要不生產(chǎn), 與生產(chǎn)的系統(tǒng)處于同一位置,并開啟除塵系統(tǒng),控制粉塵從相鄰的槽口排出。
在煉鐵廠煙氣治理中,由于蝕氣體等特點(diǎn),使得煙氣凈化除塵具有了相當(dāng)大的難度。針對該情況,選用濾料及的清灰技術(shù)就成了提技術(shù)的關(guān)鍵所在。河北科銘環(huán)保方案中除塵器濾料采用 的鋼鐵行業(yè)針刺氈濾料,選用后 明顯的效果集中反映在:由于清灰效果好,清灰周期長,清灰強(qiáng)度低,提高了濾袋的使用壽命;提高了過濾風(fēng)速,減小濾袋除塵器的占地面積,節(jié)約了一次性投資;了系統(tǒng)的工藝性,用脈沖噴吹,減少了粉塵在濾袋上的二次吸附,減少了由于兩種氣流的交織引起的氣流對布袋的沖擊,增加布袋使用壽命。
綜上所述,鋼廠、高爐出鐵場、礦槽、燒結(jié)料篩分輸送除塵系統(tǒng),燒結(jié)機(jī)尾均采用干法脈沖反吹布袋除塵器。